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圓方坯拋丸機拋頭用電機變頻改造

日期2018-04-12
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【摘 要】圓、方坯拋丸機是利(lì)用拋丸工(gōng)藝清(qīng)除圓鋼、方鋼等(děng)件表麵氧化(huà)皮和鋼材因軋(zhá)製而形成的表麵鱗層。 拋丸機的4台主拋頭電機原來(lái)采用(yòng)接觸器星三角啟動控(kòng)製模式,在生產實踐過程中(zhōng)接觸器(qì)以及電機損(sǔn)壞頻繁故障率較高,更(gèng)換電機比較費時費力(lì),導致維修(xiū)工(gōng)作量很大增加(jiā)了維護成本。 現改(gǎi)用變頻器替代(dài)原來的接(jiē)觸器控製模式(shì)後,故障率減小,運行效率(lǜ)提高,電耗降低。

  1、拋丸機簡介:
  1.1、機器用途和主要係統組成:
  拋丸機是利用(yòng)拋丸工藝清除圓鋼、方鋼等件表(biǎo)麵氧化(huà)皮和鋼材因軋製而形成的表麵鱗層。 圓鋼坯經(jīng)拋丸清理後其全部(bù)表麵除鏽標準達(dá)到 GB892 要求的(de) Sa 2.5 *,表麵粗糙度達到(dào)的要求 Ra25 -50。 拋(pāo)丸機由拋丸主機(jī)係(xì)統,拋丸室輥道輸送係統,加料裝置,卸(xiè)料裝置,除塵係(xì)統,液壓控製係統(tǒng),氣動控製係統和電氣控製係統組成。
  1.2 工作原理
  1.2.1 工件清理(lǐ)順序
  天車卸料→方鋼(gāng)分料和圓鋼攤料→步移加料→前輥道輸送→拋丸清理→後輥道輸送 →步移卸(xiè)料→推集(jí)料→儲(chǔ)料→天車(chē)吊出(chū)。
  1.2.2 彈丸循環(huán)順序
  彈丸儲存(cún)→ 流量控製→拋丸清理工作→橫螺(luó)旋輸送→縱螺旋輸送→拋丸處理工件(jiàn)→鬥式提升機垂直提升→丸渣
分離器→儲(chǔ)丸鬥(再循環)粉塵處理順序拋丸(wán)室粉塵→分離器粉塵→蝶閥風量控製(zhì) →慣性沉降室→濾筒(tǒng)器→板式(shì)淨化器(qì)→排入大氣(qì)
  1.2.4 工藝布置(zhì)
  根 據工件特點,采用液壓加卸料、V 形輥道輸送、拋丸除鏽、濾筒淨化除塵係統、液壓控製係(xì)統、氣動(dòng)控製係統、全自動電(diàn)控係(xì)統,使圓鋼(gāng)達到自動加料、自動卸料及拋丸清(qīng)理的要求。
  2、拋丸機拋頭主電路分析與改進:
  原廠設(shè)計拋頭啟動控(kòng)製方(fāng)式(shì)采用星三角形。分析(xī)優缺點:
  2.1 星三角起動法適用於正常運行時繞組為三角形聯(lián)接的電動機,電動機的三相繞組的六個出(chū)線端都要引出,並接到轉換開關上。 起動時,將正常運行時三角形接法的定子繞組改接為星形聯接,起動結束後再換為三角形連接。 轉換延時由 PLC 內程序設置。 一般說來,不需要添置(zhì)啟動設備,有啟動開關或交流接觸(chù)器等控製設備就可以(yǐ)實現(xiàn)。
  2.2 在實際生產中,拋丸機的拋頭電機由於頻繁啟停,接觸器動作頻繁,主觸點(diǎn)容易拉弧損(sǔn)壞,需要(yào)經(jīng)常更換。 而且由於一些機械故障的(de)原(yuán)因經常導致電機堵轉過載等情況,電(diàn)機電流突然增大電機絕緣容易損壞,經(jīng)常出現電機絕緣燒毀故(gù)障。 使用的電機額定功率(lǜ) 37kW、額定頻(pín)率 50Hz、額定轉速 2950r/min,由於彈丸拋射出來的力和(hé)加速度受電機的(de)轉速控製,電(diàn)機一直在額定(dìng)轉(zhuǎn)速下高速運行導致拋丸器的內部(bù)耐磨件磨損較快,需經(jīng)常更換無形之中也加大了維修成本。
  3、變頻器改造方案:
  3.1、變頻器原理(lǐ):

  變頻器(Variable-frequency Drive,VFD)是應用變頻技術與微電子技(jì)術,通過改變(biàn)電機工作電(diàn)源頻率方式來控製交流電動(dòng)機的電力控製設備。 變頻器主要采用交—直—交方式 (VVVF 變頻或矢量控製變頻),先把工頻交流電(diàn)源通過整流器轉換(huàn)成直流(liú)電源,然後再(zài)將直流電源轉換成頻率、電壓均可控製(zhì)的交流電源(yuán)以供給電動機。 變頻(pín)器主要(yào)由整流(交流變直流)、濾波、再次整(zhěng)流(直流變(biàn)交流)、製動單(dān)元(yuán)、驅動單元、檢測(cè)單元(yuán)微處理單元等組成的。
  3.2變頻器通訊控製的特點
  控 製回路(lù)采用變頻(pín)器與 PLC 通過 PROFIBUS-DP 網(wǎng)絡進行通(tōng)訊控製(zhì),此種控製具有故障率低、抗幹擾性好(hǎo)、可靠性高、運行穩定等優點;PROFIBUS-DP 總線控製, 還可節省大量的控製電纜及安裝費用,安裝(zhuāng)簡單,維護方便。 係統硬件配置如圖 1。
係統(tǒng)硬(yìng)件配置圖1
  3.3 具體改造步驟
  3.3.1 在主電路中將原有的接(jiē)觸器拆除;
  3.3.2 安裝交流輸入電抗器(其作用改善變(biàn)頻(pín)器輸入功率因素、減少(shǎo)輸入電流諧波、消除電源相間電壓不平衡引起的電流不平衡、抑製(zhì)電源浪湧);
  3.3.3 安裝(zhuāng)變頻器(輸入側與輸出側接線不能接反);
  3.3.4 安裝交流輸出電(diàn)抗器(其(qí)作用減(jiǎn)少變(biàn)頻器輸出諧(xié)波、抑製變(biàn)頻器產生的無線電幹擾、減少輸出側的共模(mó)幹擾和電機軸承電流);
  3.3.5 連接 profibus-DP 通訊模塊。
  4、原(yuán)設計拋頭電流:
  原來的拋頭電流是通過電器櫃內電(diàn)流互感器與操作台上的電(diàn)流表(biǎo)連接顯示,互感器型號:42L6 150/5,電流表型號:BH0.66 150/5,但在實際作業中由(yóu)於電氣櫃與現場操作台有一定距離,電流表上顯(xiǎn)示(shì)的電流與實際(jì)值相(xiàng)比存在一定誤差,數值不(bú)準確,給操作人員查看電流以及添加拋丸彈(dàn)丸帶來不便。
  現 通過觸摸屏(píng)與 PLC 通(tōng)訊直接將相應的參數顯示(shì)在觸摸屏(píng)上(shàng)。能準確顯示拋丸電流。 解決(jué)了接(jiē)觸器(qì)控(kòng)製的電流顯示誤差問題。 相應的增加了電機(jī)電流過高報警畫麵(miàn)進行提示,保證了設備的穩定運(yùn)行。
  5、改用變頻(pín)器後的好處:
  5.1 拋(pāo)丸機拋頭變頻器采用 V/F 模式,控製方式靈(líng)活多變。 啟動轉矩大,啟(qǐ)動平(píng)緩,在改變電壓的同時也改變頻率,實現無極調速,所以對(duì)電網幾乎沒什麽影響。 另外,變頻器自帶各種保護:短路、缺相、過流、過載、欠流、過壓、欠壓(yā)、超頻、特低頻(此時電流很大)等等,而且變頻器自己實時顯示相關的(de)電參量,做到實時監視。
  5.2 在實際操作中,變頻器可根據丸閘開啟程(chéng)度的彈丸量和現場鋼坯材質和(hé)拋丸(wán)要求情況調整電(diàn)機頻率,確保設備完好的情(qíng)況(kuàng)下也能滿足生產要求(qiú)。 現(xiàn)生產現場變頻器頻率控製在 35Hz-40Hz 之間(jiān),達到了一定的節能效果。
  5.3 變頻改造後設備運行故障率很低、提高了係統運行的穩定性、延長了拋頭(tóu)耐磨件的使用周(zhōu)期(qī)、降低了(le)備(bèi)件成本(běn)和維修工(gōng)的工作量(liàng)。
  5.4 變頻器、 觸摸屏、PLC 通過 PROFIBUS-DP 網絡傳輸數據可以在本地或遠程進行控製、監測和參數設定。

  6、結(jié)語:

  隨著工(gōng)業的發展,變頻器(qì)在工廠設備中的應用越來越廣(guǎng)泛,變頻調速以其優異的調速和起製(zhì)動性能,高效率、高功率因(yīn)數和(hé)節電效果,廣泛的適用範圍及其它(tā)許多優點(diǎn)而被國內外公認為較有發(fā)展前途的調速(sù)方式。 變頻調速能從簡單的手動控製到基於 RS-485 網絡的多機控製,與計算機和 PLC 聯網組成複雜的(de)控(kòng)製係統。 這一技術正越來越廣泛的深入到(dào)行業中。 它的節能、省力、易於構成自控係統的顯著優勢應用變頻調速技術也(yě)是(shì)改造挖潛、增加效益的一條(tiáo)有(yǒu)效途徑。采用變頻調速裝置將使企業獲得巨大的經濟利(lì)益。

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