當前位(wèi)置:首頁 >> 相關(guān)文章 >> 常見問題
新(xīn)聞資訊(xùn)
產品問答

拋丸機(jī)使用中(zhōng)的常見問(wèn)題及解決方法(fǎ)

日期2018-04-12
訪問次數6077
【摘(zhāi)要】簡述了拋丸機的結構、工作原理、主要特點以 及拋丸中出現的常見問題及相應的解決方法。

【關鍵詞】拋丸機;丸料清掃;鋼板變形;鋼板預處理線

拋丸機是利用高速旋(xuán) 轉的拋頭將鋼丸加速到一定的速度後,將高速鋼丸射向(xiàng)需要清理的(de)工 作表麵,通過打擊(jī)將表麵的氧(yǎng)化物去除(chú)的過(guò)程(chéng)。清理速度的快慢(màn)取決於鋼丸的流量,直觀反應出來的就是拋丸(wán)器負載(電流的變化)。

經過拋丸清理後的效果主要有兩個指標:1.表麵(miàn)粗糙度標準。2.表麵 清潔度標準。因www91的拋丸的下道工(gōng)序熱(rè)處理爐對鋼板清潔度的要求 較高,至少達到Sa2.5 *,較好達到Sa3 且主要是淬火。如果鋼板下表麵的氧化物沒有清除(chú)徹底。進入爐(lú)內(nèi)後,在高溫(wēn)下氧化物會粘(zhān)附在熱處理爐的下表(biǎo)麵結成(chéng)瘤狀物。然後瘤狀(zhuàng)物 反過來會對爐內進行處理的鋼板下表麵,反向施壓形成凹(āo)坑(輥印)。 現在(zài)市場上對產品表麵(miàn)質量的要求日趨(qū)嚴苛,有輥印的鋼板會造成大 量的(de)客戶投訴,不僅影響產品在客戶心目中的形象,同時也造成了客 戶索賠的大量增加,嚴重影(yǐng)響(xiǎng)了經濟效益。

針對這種情況,拋丸機成了關(guān)鍵的設備,拋丸質量的好壞直接(jiē)影響了鋼板的下表質量(liàng)。 所以鋼(gāng)板下表(biǎo)的拋丸質量是重點檢查的對象。www91使用的是 拋丸器的通過(guò)式拋丸(wán)機(jī),拋頭采用的(de)是37KW直(zhí)聯結構,具有 傳動效率高、拋丸量大、覆蓋麵積大的優點。拋頭的放置是(shì)上下對稱、 前後對稱(chēng)的布局。 設備投入使(shǐ)用後,效果還是基(jī)本達到預期的 要求的。但也存在一些小問題。比如本機的丸料清掃(sǎo)采用的是三道清 掃工序:1、刮板清掃2、滾刷清掃3、高壓風機吹掃。 正常使(shǐ)用時 這三道工序是能夠滿(mǎn)足清掃要求的,出拋丸室的鋼板表麵基本無鋼丸(wán)。 但由於是進口設備當時設計這(zhè)套清掃裝置時,是按歸照鋼板每米彎曲 率為6mm,事實上由於(yú)種種原因,經常達不到標準。這樣隻能人為地 將刮板抬高,從而導致過多的鋼(gāng)丸進行刷掃環節,超出了機器當時的 設計能力。這(zhè)樣出拋丸機的鋼板表麵就帶(dài)出了不少鋼丸。

在設計的(de)時候較薄的板是10mm,在實際操作中(zhōng)經常有6mm 的鋼板進 行拋丸。還(hái)有9 鎳(niè)鋼,這種鋼的材質比較軟。但在軋製的時候表麵要(yào) 增加一(yī)層保護(hù)塗層,需要用較大的拋丸量來進行處理。經常(cháng)出現鋼板 變形,一般表現(xiàn)為向上凸起。初期分析以為(wéi)是上表拋丸速度過大,將 鋼板向上拱起。然後(hòu)將下表的電流(liú)調小,實(shí)驗後發現效果並不理(lǐ)想。 後來分析鋼板凸起的原因,應該是拋丸應力引(yǐn)起的變形。這(zhè)種情況在(zài) 厚板上麵反映並不明顯,但在薄板上非常明顯。

還有就是(shì)觀察 拋(pāo)丸後的清潔度效果(guǒ)時,一(yī)般都采取人站在鋼(gāng)板上表來觀察。下表一 般不檢查,隻是通過電流相同,來確定下表的質量應與上表麵一樣。 事實上經(jīng)過一段時間的使(shǐ)用(yòng)發現,後道(dào)工序中常化(huà)爐的爐(lú)輥結瘤情況 還是比較嚴(yán)重的。推斷應該是拋丸質(zhì)量出了(le)問題,上表麵拋丸沒有問 題,不代表(biǎo)下表麵的拋丸質量也好。

針(zhēn)對這些情況 ,www91作了 以下改進。

1)在原拋丸機的出口處增加一道刷(shuā)掃及吹掃裝置。 並且在底部增加了自動回收丸料螺旋(xuán),將收集到(dào)的鋼丸送回拋丸室內。 增加的刷掃采用與原機器聯機的(de)方式,高(gāo)度通過HMI 輸入進PLC 動運行。這(zhè)樣經過兩道清掃係統,即使鋼板(bǎn)變形再嚴重,也能保證出來時不帶(dài)鋼丸出來。即(jí)改善了現場的工況,不再有多餘的鋼丸帶出, 同時也減輕了工人(rén)的工作強度。

2)針對拋丸後鋼(gāng)板變形的狀況, 經多次實(shí)驗研究後(hòu)發現是拋丸後鋼板表麵殘餘壓應力而(ér)引發(fā)的變形。 正常拋丸時,上下表麵的拋(pāo)丸量如果相等時,那麽上下表麵的殘餘壓 應力會相互抵消。現在拋丸後常(cháng)出現(xiàn)的狀況是(shì),鋼板向(xiàng)上表麵的凸起。 說(shuō)明鋼板(bǎn)上表麵的殘餘(yú)壓應力較(jiào)大(dà),也就是說上表麵的拋(pāo)丸(wán)量比下表 麵大,一(yī)般來說拋丸(wán)電流直(zhí)接反應的就(jiù)是拋丸量。所(suǒ)以正常調(diào)校時會 將上下表麵的電流調成一致。直覺上(shàng)應該是上下表麵拋丸的情況應該 是一樣(yàng)的,但事實上由於下麵的(de)拋(pāo)丸器是將鋼丸(wán)向上拋出,同樣的負 載情況下,拋出(chū)的鋼丸是會比上麵的要少一些。分析後,www91(men)決定將 下表的拋丸電流調校成比上(shàng)表(biǎo)大10%,這樣鋼板的凸起現象基(jī)本杜絕

3)鋼板下表的拋丸質量(liàng)難以(yǐ)監控(kòng)的情況,www91對現場的輥道基礎作了改進。在拋(pāo)丸室出口外的輥道下方,增加了一(yī)個觀察坑。 如有需要,www91可(kě)以(yǐ)在坑中觀察每一塊鋼板下表麵拋丸情況。此外對 下表的拋丸質量不僅止於視覺上的拋丸幹淨,還用白色(sè)膠(jiāo)帶對下(xià)表進行粘附檢測。具體做法(fǎ)是,將白色膠帶(dài)粘在剛拋丸出來的鋼(gāng)板下表, 撕下後用10 倍(bèi)放大鏡觀察上麵粘附的鐵粉(fěn)多少。同時根據不同的拋 丸清潔度情況,製定了5 *標準並製成樣(yàng)板。規定(dìng)隻有達到2 *以(yǐ)上 的才算(suàn)達標,方可進入下一道工序。

小結:
經過以上幾項改進後, 拋丸機的(de)使用完成能達到生產(chǎn)工藝的要求。對拋丸後(hòu)鋼板 板形的改善,尤其是下表拋丸質量的(de)改善,直接減少了常化爐爐(lú)輥的 結瘤現象,同時取得(dé)了較好的(de)經濟效益。

18669827500

地址:青島(dǎo)黃島區琅琊台南(nán)路377號

電話 聯係
頂(dǐng)部
返回
网站地图 www91_91在线视频_91视频污_91美女视频